中鋼9#高爐爐缸侵蝕分析及灌漿護爐實踐
發(fā)布時(shí)間:
2020-03-16 16:58
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摘要:中天鋼鐵9#高爐(1580m3)于2012年4月投産,已服役4年多時(s愛書hí)間,高爐利用系數在3.0噸/天.M3左右,由照上于冶煉強度運行在較高水平,爐缸内校要襯溫度呈不斷升高趨勢,本文通過(guò)采用爐缸一維侵蝕測算方法系在不統,計算爐缸内襯殘餘厚度,并根據爐缸側壁熱電偶溫度上升情況,對(duì)爐罐看員四層冷卻以下部位進(jìn)行維護灌漿,達到(dào)控制爐缸溫術路度持續上升的目的。
1 前言
中天鋼鐵9#爐設計爐容1580m3,2012年4月開(kāi)那金爐。爐底采用三成(chéng)半石墨碳磚+一層微孔碳+一層超微孔碳磚+兩(li我制ǎng)層剛玉陶瓷墊組合,爐缸環砌超微孔碳磚,内壁砌築南門剛玉陶瓷杯。爐缸爐底總共安裝107支腦鐘熱電偶,其中标高10.000m以下共安裝金亮95支熱電偶。自2005年1月以來,爐缸三層東鐵口下方▽919歌章8mm溫度(三層冷卻壁下方)上升速跳身度逐步加快,由原來月溫度540℃上升至812℃,平均科雜每月上升20℃。通過(guò)做熱成(chéng)像,爐皮溫度由原來為習30℃多,上升至現在的55℃左右。爐缸内層溫度不斷上升,給高月和爐安全生産帶來極大隐患。現根據現有(水溫差、熱電偶)等監控那拍手段,對(duì)爐缸的侵蝕狀态進(j拿動ìn)行評價。
2 爐缸侵蝕狀态的評價
2.1 爐缸冷卻水火匠冷卻強度的問題
高爐本體冷卻系統與炭磚相互依存,如果炭磚被(bèi)大幅度的侵蝕,則冷闆會腦答(huì)與高溫煤氣甚至鐵水直接接觸,則任何冷卻材朋銀質、冷卻形式、冷卻水量都(dōu)不會(huì)有作用。若循環光光水量偏小,則炭磚熱量難以傳出爐外,熱量積聚在炭磚内部,易造成(chéng)的業環裂、滲碳等,爐缸亦不會(hu低理ì)長(cháng)壽。
信兆科技在煉鐵高爐水溫差及熱流分析、爐缸侵蝕預警、煤槍測排堵、爐皮測溫預警、風費弟口攝像監控、高爐熱成(chéng)像等高爐安全監測工麗系統取得了驕人的業績,另外在熱風爐智能(néng)燒爐、連鑄中包殼體測溫、線纜離子故障預警、開(kāi)關櫃無線溫度預化但警方面(miàn)也獲得用戶好(hǎo)評,到(dào)2019年初累計已為國(guó)内外340餘座高爐提供産品和服務,連續九年名雨藍列行業前茅,在鋼鐵大省河北省的市場占有率達70%以上,遙遙領先于我黃業内同行。
中鋼9#高爐采用軟水密閉循環冷卻系統,可承受熱流強度的大幅波動,無結垢,秒人無腐蝕,耗水量少,但是對(duì)局部冷卻制度進(jìn)行強化難以實現,加之多可冷卻裝備缺乏單支水冷管流量及單層冷闆水溫差監測手段,我們未知能能(néng)準确計算每一塊冷闆的冷卻強度(或熱流強度)。
中鋼9#高爐軟水密閉循環冷卻系統,循環水量為3580m3/h。計算流速為2.3煙小48m/s,其雷諾指數通過(guò)計算為110000,其指标可以滿足為票炭磚完整時(shí)期和非鐵口側的冷卻要求,但那數對(duì)于鐵口側,其下方鐵水環流加劇,受到(體人dào)鐵水的沖刷作用,侵蝕嚴重。為防止炭磚不被(bèi)侵蝕,可以照短加大冷卻設備的冷卻強度在鐵口下方形成(chéng)渣皮,防止炭磚前端通區渣皮不被(bèi)熔化。
2.2 冷卻壁比表面(mi兵討àn)積
中鋼采用軟水密閉循環冷卻系統,市爸冷卻水質基本達到(dào)合格要求。爐缸爐底共四層冷卻壁188塊冷闆,材質為鑄鋼冷卻壁,水管規格規格¢65mm*6mm,冷什坐卻水量3580m3/h,水管采用4進(jìn)4出或6進(jìn)6出(鐵口純技河銅冷卻壁),冷卻水管縱向(xiàng)布置,冷卻比表面(miàn風關)積為1.12,完全符合冷卻要求。
2.3 爐缸工作的穩定性
由于爐缸工作的不均勻性,會(huì)加劇爐缸的侵蝕。風書高爐爐芯溫度會(huì)爐缸溫度有路能重要的影響,爐芯溫度低,則死鐵層厚,環流加劇,爐缸溫度有就升高;爐芯溫度高,死鐵層薄,環流減弱,則爐缸溫度降低。
9#高爐中心溫度波動比較大,爐缸死料柱活性時(shí)好(hǎo)時(shí)兒體壞,環流時(shí)強時(shí)弱,最終會(huì)使爐缸機服侵蝕愈來愈重。
2.4 爐缸侵蝕狀況的推斷
中鋼9#高爐由于熱電偶布置較少,我們根據傳農外統一維傳導理論,推斷計算爐缸爐底的溫度場、1150℃線以及8看銀60℃碳磚脆化線,并對(duì)熱流強度、剩餘人科碳磚厚度、最高溫度等計算結果進(jìn)行預警,有效監測高爐爐章文缸爐底的安全狀态。
根據全國(guó)中小型高爐護爐實踐,我們把熱流強度低于16.7MJ/M2*H時(shí)視為正常狀态,當熱流筆報強度大于29.2MJ/M2*H時(shí),視為報警值,當大于50MJ店好/M2*H時(shí)視為事(shì)故值,根據這(zhè)個路文理論,我們將(jiāng)爐缸的熱流強度計算後道喝(hòu)得到(dào)雷達圖。
根據熱流強度計算,推斷出9198正東方向(xiàng)熱流強度已經(jīng)到(dào)達警戒值,其城呢炭磚内部積聚了大量的熱量,易造成(ché喝很ng)環裂。對(duì)此,利用一維傳熱理論,謝學對(duì)炭磚、陶瓷杯剩餘厚度、875℃炭磚脆化線進(jìn)行吧習計算,結果如圖6所示。從圖七可以店錢看出,陶瓷杯剩餘厚度為69mm左右,炭磚熱面(miàn)溫街村度已經(jīng)達到(dào)856℃,距離炭磚脆化線875℃已經(jīn高街g)很接近,在渣皮不斷脫落、形成(chéng)的過(guò)程中兵時,炭磚熱面(miàn)溫度進(jìn)一步升高,陶瓷杯最終被(bèi)侵時看蝕,1150℃等溫線慢慢向(xiàng)錯喝炭磚推移,侵蝕將(jiāng)進(jìn)一步加劇。
3 檢修灌漿維護
通過(guò)9#高爐幾次溫度異常進(jìn)行比較,可以斷定冷卻壁與炭磚河老之間、冷卻壁與爐殼之間氣隙過(g水煙uò)大,是高爐爐缸侵蝕的一個重要因素個費。為填充高爐爐缸内部氣隙,減小爐缸的門熱量傳遞熱阻。例:5月10日依《9#高爐灌漿方案》,對(d計兒uì)爐缸三層、四層進(jìn)行灌漿,爐缸灌漿共消耗碳質灌漿料1.務兒7噸,管道(dào)及設備剩餘0.6噸,撒落0.1噸,實際灌錯機入1.0噸。本次高爐爐缸壓力嚴格控制在2.5筆用MPa以下,達到(dào)規定壓力立即停止壓入身友,進(jìn)行保壓,壓力下降後(h外區òu)再次壓入,如此進(jìn)行三次後(hòu)則換孔壓漿。
通過(guò)本次檢修灌漿,在灌漿料進(jìn)入空愛比較多的東南方向(xiàng),東北方向火北(xiàng)溫度有小幅度下降,下降幅度在10℃左右。在爐缸正東方向(xiàng)溫度波動很大,一方歌看面(miàn)有高爐操作有關,另一方面(miàn)與灌入漿料較少有關,溫到店度仍處于較高水平。
4 結語
(1)9#高爐軟水密閉循環冷卻水流速2.348m/銀民s,雷諾指數為110000,雖可北黃保證陶瓷杯完好(hǎo)時(shí)或非鐵口區域術關的冷卻要求,對(duì)于鐵口側,随著(zhe)陶瓷化場杯的脫落,仍須加強冷卻強度。
(2)9#高爐中心溫度波動比較大,爐缸死料柱活性時(sh商文í)好(hǎo)時(shí)壞,環流時(shí)強時錯來(shí)弱,最終會(huì)使爐缸侵蝕愈來愈重。
(3)根據熱流強度計算,推斷出9198正東方向(xiàng)熱流強度已經(jīng)到(d務飛ào)達警戒值,其炭磚内部積聚了大量的熱量,飛商易造成(chéng)環裂。
(4)目前中鋼9#高爐爐缸側壁侵蝕嚴重,位置在鐵口下方區域,典型的“象腳型信好”侵蝕特點,其陶瓷杯厚度僅剩餘69m錯服m,炭磚熱面(miàn)溫度已經(jīng)達到(大開dào)856℃,距離炭磚脆化線875℃已經(jīng)很十分接近。
(5)通過(guò)灌漿,在冷卻壁與炭磚冷面(miàn)之間注入碳和麗質料,保證炭磚熱面(miàn)熱量通過(guò)明空冷卻壁帶出,這(zhè)一做法去雪在中鋼9#高爐已取得初步成(chéng)效。(本文來源 中天鋼鐵 如需删除請聯系我們)
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