爐缸侵蝕有效補爐操作
發(fā)布時(shí)間:
2021-09-09 15:38
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爐缸侵蝕廠家分析有的高爐,雖用钛礦補爐,但效果不著關佳,甚至燒穿。其關鍵是沒(méi)能(néng)注意滿足兩(liǎng)個重科路要條件:鐵水中Ti濃度和鐵水接觸的磚襯溫度。要求入爐足夠的含钛物質和很強的冷卻強度,謝城足以使接觸的鐵水溫度降低到(dào)時行1200℃以下,促使鐵水中的Ti及時(shí)析出、沉積。我們曾有教訓,因經(jīng)常洗爐,投産兩(liǎn來村g)年多,部分二層冷卻壁水溫已作員臨近燒穿危險,開(kāi)始加钛渣補爐,初期因鐵水中钛低不起(qǐ)作用;船玩鐵水中Ti達到(dào)0.12-0.16%範圍,冷卻壁水溫差開(kāi)裡森始下降,28日達到(dào)正常水平,風口逐步捅開(k劇西āi),風量也恢複正常。
事(shì)實教訓我們,鐵水含Ti量低于0.08%,在爐内沉積的數量較少,大于0.08%,才有可能(néng)沉積。衆多經(jīng)驗表明,鐵水含Ti在0.08—0.12%之間,補爐作用明顯,含Ti在0.15—0.25%之間,作用更有效。[Ti]0.25% 是補爐上限。
鐵水中含Ti濃度大于0.25%,雖然補爐效果甚佳,但鐵水粘度明顯變壞,容易形成(chéng)爐缸堆積,破麗不壞高爐行程。“(鐵水溫度)在1200 ℃以下,粘度突變而急劇升高。熔化溫度在 [Ti]為0.2—0.25%之間發(fā)生突變,[Ti]為0.2%%時(shí),t融隻有1196 ℃,而當[Ti]增加至0.25%時(shí),t融達到(dào)1436℃,變化達240℃之多。
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