高爐爐底溫度急劇升高護爐實踐
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2019-09-26 17:54
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八鋼1号高爐是1992年4月大修投産,爐容由255m3擴到(dào)350m購務3。距今已有16年零8個月,單位有效容積産鐵量已達14834.29山西t/m3,是國(guó)内目前使用壽命較長(cháng)的高爐。2008樂快年底爐體溫度開(kāi)始升高,最高突破540℃。暗兒為此采取一系列護爐措施,爐底溫度逐步下降,實現高爐安全穩定運行,下面(m紅又iàn)介紹此次的護爐實踐。
1号爐底爐為2層厚度為346mm爐底保護磚,4層厚度為347mm黃業的碳磚,18根Φ70×6mm的水冷管構成(計得chéng)。底溫度有3個測溫弟路點,在爐底碳磚與爐底水冷管之間的廠算碳搗層中間,分布在同一平面(miàn)。爐底溫度1在14#放遠風口的下方,插入深度為1.2m,原設計深度為2.2藍年m,因熱電偶壞,套管變形,新更換的熱近醫電偶隻能(néng)插入到(dào)1.2m位置;爐底溫度2在5#風謝公口下方,插入深度為3.5m至爐底中心;爐底溫度3在10#的話友下方,插入深度為1.45m,原設計深度為2.2m,因熱電耦壞,套管變形,新更換美民的熱電耦隻能(néng)插入到(d件議ào)1.45m位置。爐底溫度1在鐵口的下方,也是爐底的三個測溫點中最高的錯上,也是波動變化最大的,故將(jiāng)該點定為爐底溫度控制點,控制區間紅報為470℃~500℃。
2008年12月,爐底溫度1開(kāi)始升高,12月8日升高至5時信30℃,將(jiāng)生鐵的一級品從30%提土嗎到(dào)60%,爐底溫度得個樹到(dào)控制,12月21日爐底溫度1突破540℃,并開西山(kāi)始加速上升,將(jiāng)生鐵含矽從0.5%逐漸女暗提到(dào)1.2%,生鐵的一級品提到(dào)100%,未能(néng秒時)阻擋爐底溫度加速升高之勢,12月28日升到(dào)590℃報公,被(bèi)迫休風涼爐。随後(書制hòu)通過(guò)一系列護爐措施,爐底溫度1降到(dào)500℃以下,跳謝達到(dào)爐底溫度可控。
護爐實踐:
1.提高一級品率,提高含矽量
12月8日生鐵一級品率從30%提高到(dào)60%,12月21日生鐵一南厭級品率提到(dào)100%,減少鐵水對(duì)爐缸爐底的沖刷、侵蝕;1購科2月21日生鐵含矽從0.5%逐漸提到(dào)1.2%,高爐溫鐵水中石木志墨碳析出沉積護爐缸爐底。
2.增加冷卻強度
12月21日爐底水冷管水壓從0.48MPa提高到(dào)0不通.54MPa,增加進(jìn)水量,提高冷卻強度;12月31日利用照間計劃檢修機會(huì),將(jiāng)爐缸爐底水溫差超标的三聯、雙聯冷卻壁子弟拆連成(chéng)單進(jìn)單出,加強冷卻。
3.加釩钛鐵精粉
12月28日開(kāi)始生産含釩钛燒結礦,12月30日入爐,每批礦配加150校技0噸,礦批重為8噸,噸鐵入爐钛一去負荷為4.86kg/t。利用钛與C、N生成(chéng)高熔點物質,富集在爐缸事視、爐底來護爐。
4.降低冶強堵風口
産量從1100t/d逐漸減到(dào)700t/d,答朋冶強從1.16t/m3降到(dào)0.93t/m3。堵下土了4個風口,分别是鐵口上方的1#,14#風口和鐵口對(duì)店開面(miàn)的二個風口。堵鐵口上方的二個風拍器口是為了增加鐵口深度,堵完後(hòu)鐵口深度從國鄉1.2m提高到(dào)1.4~1.5m民河。冶強降低後(hòu),因堵風口,鼓風動能(néng)從32000J/s提多站高到(dào)45000J/s,減少爐缸中的死料柱,有利于增加爐缸的透南草液性,減少爐缸的環流和底流,減少鐵水對(海呢duì)爐缸爐底的沖刷和侵蝕。
5.使用含钛炮泥
從爐底的三個測溫點來看,鐵口區域的侵蝕最嚴重。1月4日開(kāi)始使用含钛炮泥,炮泥中配加朋暗20%含钛12的鐵精粉,塑性值控制在110~140,要求易打入鐵。加泥方法:先窗費加正常炮泥,加完後(hòu)打到(dào)炮嘴,將(jiān銀話g)炮嘴的炮泥掏出20mm,塞入一節含钛炮泥,約10kg,長(ch笑就áng)期加入。這(zhè)樣(yàng)加含钛炮化喝泥的優點是:不會(huì)對(duì)鐵口靜身的深度造成(chéng)影響,也不會(h海讀uì)造成(chéng)鐵口難開(kāi),因為隻加在炮嘴處暗風,對(duì)炮膛沒(méi)有影響。每天從鐵口加入的钛量為4.32kg,通嗎區過(guò)加入钛炮泥,增加鐵口區域的含钛量,有利于鐵數能口區域钛的富集。
6.增加爐底溫度檢測點
12月31日對(duì)爐底溫度1測溫孔,分别車唱在500mm,800mm位置放頻人置2個熱電耦,對(duì)爐底溫度3測溫孔,分别在500mm,800m山可m,1200mm位置放置3個熱電耦。爐底溫度2下中業方為爐底水冷管的出水,不便安裝。通過(guò)爐底同一深度溫度票上的比較,發(fā)現爐底的侵蝕是不均勻的,給護爐提供參考。
7.爐殼測溫
看水工對(duì)風口下方爐殼定期巡檢,主要測爐殼溫(用測溫槍)是否正常,爐殼用又是否開(kāi)裂,有無煤氣洩漏,發(f光短ā)現異常及時(shí)彙報。規定當爐底溫度在500℃以下每班1次;爐底溫度在500℃~540℃每笑紙班2次;爐底溫度在540℃~550℃每班3次;爐商音底溫度在550℃以上每小時(shí)1次。12月29日巡檢發(fā)物場現14#風口彎頭的拉杆錨座拉開(kāi),以及鐵口下方爐殼開(kāi)裂,及鐵男時(shí)休風焊補,避免了事(shì)故的發(fā)生。
8.加強原燃料過(guò)篩管理
通過(guò)加強原燃料的過(guò)篩管理,及時(shí)清篩,保證西綠爐況順行,爐缸中心活躍,增加爐缸的透液性。
效果:
采取通過(guò)一系列措施後(hòu),爐底溫度1逐步下降,2009年1月15日降到(dào)500℃以下,達到(dào訊呢)正常水平。爐缸冷卻壁平均水溫差從1金外.4℃下降到(dào)1.0℃,爐低冷卻壁平均水市會溫差從1.6℃下降到(dào)1離又.03℃,護爐期間的冶煉指标均達到(dà林我o)要求。
護爐效果分析:
(1)钛護爐效果明顯。爐溫越高,钛的還(hái)原越高,越有服些利于護爐,鐵水中含钛在0.1%以上就(jiù)有較好(hǎo)的煙刀護爐效果。
(2)護爐期間必須冶煉優質低硫生鐵,鐵地輛水中的硫對(duì)爐缸的侵蝕能(néng)力大開少,若放松對(duì)生鐵硫的控制,會藍中(huì)大大減弱其它措施的護爐效果和作用。
(3)使用含钛炮泥,從炮嘴加入,對(duì)降低鐵口區域溫度有效,可動錢長(cháng)期使用。
(4)在大幅降低冶強時(shí),采用堵風口,提高鼓風動能(néng),有化上利于爐況順行,爐缸活躍,有利于護爐。堵溫度較高部位上方的謝麗風口,是一種(zhǒng)較好(hǎo)的選擇。
(5)爐況的順行,爐缸的活躍是護爐的保證,可以根據爐底溫度的分布情況适當姐東調整鼓風動能(néng)。若爐底邊緣溫度高,可适當增加鼓風動能(né件朋ng);若爐底中心溫度高,可适當減小鼓風動能(我舊néng)。
(6)組織好(hǎo)爐前出鐵工作。護爐期間爐溫高,又業家因鐵水含钛高,鐵水粘,易粘鐵溝。大大增加了爐前勞動強度。要保證出鐵次數,每爐花在鐵理論鐵量控制在一罐鐵水的罐容内,對(duì)罐容大的鐵水罐,每爐隻出一罐鐵線服水,出鐵時(shí)及時(shí)用引流為舊棒化鐵溝。盡量減少爐前勞動強度,是保證窗城正常出鐵的關鍵,也是護爐工作的基礎。
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